揚子石化烯烴廠最新生產快報顯示:8月份乙二醇產量達22619噸,比月計劃高出2.81個百分點,較7月份增產1360噸,增幅達6.4%,創出了今年乙二醇月產量最高水平,該廠乙二醇裝置脫“瓶頸”增產策略“立竿見影”。
今年以來,隨著乙二醇盈利能力增強,環氧乙烷一改“皇帝女兒不愁嫁”,銷售風光不再,乙二醇、環氧乙烷兩種產品產銷格局發生大逆轉。烯烴廠積極主動貼近市場、研究市場、順應市場,以全流程優化為基礎,以安全穩妥為前提,以效益最大化為目標,最大限度挖掘乙二醇生產潛能,多產適銷對路、盈利能力強、市場效益好的乙二醇產品,為公司多創效益做出新貢獻。
烯烴廠部署落實乙二醇裝置脫“瓶頸”增產策略,確立“乙二醇裝置脫"瓶頸"增產”新課題,進行專題討論研究,拿出脫“瓶頸”增產一攬子計劃,落實具體措施。針對過去環氧乙烷產品市場效益好,烯烴廠偏重于環氧乙烷產量,裝置經過幾次改造后,沒有對乙二醇產量進行很好的標定,該廠首先對乙二醇裝置進料量、物耗、時空產率進行計算分析,對比裝置設計值與實際值,用數據說話,本著“既不保守,也不冒進”的原則,測算分析評判裝置公稱能力,按照乙二醇30萬噸/年產能或當量環氧乙烷38萬噸/年產能,科學合理設定1套、2套氧化負荷及相對應的物耗、時空產率。
在此基礎上,烯烴廠對乙二醇裝置500號水合反應系統高通量再沸器“瓶頸”問題進行詳細分析討論。針對E-534、535、537三臺高通量再沸器運行效率不足,制約乙二醇生產負荷進一步提升,該廠運用全流程優化運營提升理念、思路和方法,制定落實系統優化調整增產乙二醇新措施:對乙二醇精制系統各塔進料濃度進行調整控制;在保證乙二醇產品質量的前提下,勤檢查、勤調整500號各效回流,控制好環氧乙烷水溶液濃度;充分利用零效、一效、二效蒸發器運行優勢,提高能力,摸索工藝流程,提高七效蒸發系統總體能力;實施技改技措,消除E-534、535“瓶頸”。
根據公司乙二醇月度營銷計劃安排,烯烴廠以安全穩妥為前提,有計劃、有步驟、分階段實施乙二醇增產策略。該廠調整乙二醇與環氧乙烷采出比,將乙二醇日產量從700噸提高到750噸,同時,壓減并控制環氧乙烷日產量,拉大乙二醇、環氧乙烷采出比至2∶1左右;對乙二醇裝置進行高負荷測試,測試乙二醇產能,同時,對裝置500號、600號系統進行單獨測試,測試每小時乙二醇產出能力;在調控好進料濃度,保證系統安全穩定運行的前提下,拿出真實數據,制定落實好增產乙二醇一攬子計劃措施;開展大輪班勞動競賽,確保裝置生產穩定。
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