4月4日10時左右,安慶石化煉油一部裂解裝置反應(yīng)崗位人員李平,背著巡檢背包走在裝置里。迎面而來的剪剪春風(fēng),讓他格外精神抖擻地檢查著裝置里的每個角落。
轟鳴的機器聲中,李平檢查完余鍋汽包液位后,便穿過分餾機泵群來到了反再區(qū)域。50多米高的反應(yīng)器和再生器是裝置的核心設(shè)備,原料在里面沸騰反應(yīng),產(chǎn)生汽油、柴油、液化氣等氣相組份流向后續(xù)單元。
每上一層平臺,他都要停下來仔細查看滑閥的油位、油壓,并對反應(yīng)器、再生器的器壁格外“眷顧”。表層輕微脫落的地方、斜管分支交叉部位更是他的“聚焦點”。他在心里默默提醒著自己:“裝置已連續(xù)運行1511天,這是大家共同用高度的責(zé)任心日夜精心呵護出來的數(shù)字,我可不能有絲毫的馬虎,讓隱患從我的眼皮底下溜走!”
順著樓梯他來到了四層平臺反應(yīng)器待生滑閥處。突然,他敏銳的目光發(fā)現(xiàn)待生滑閥只有20毫米粗的閥道保護蒸汽線根部開裂,正在“呲呲”往外冒著蒸汽。李平知道,保護蒸汽是防止待生滑閥里的催化劑磨損的,一旦蒸汽線脫焊斷裂,富含油氣的400℃的高溫催化劑極易噴薄而出。泄漏點如不及時被堵住,裝置就要被迫停工!
“必須盡快將險情控制?。 毕氲竭@里,他立即通過隨身攜帶的對講機將險情向室內(nèi)人員進行了報告。煉油一部領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備組、工藝組、安全組人員在接到電話后第一時間趕到了現(xiàn)場,并進行了實地查看。
“立即進行動火包套處理!”在場的領(lǐng)導(dǎo)果斷地下令道,同時安排崗位人員稍降反應(yīng)器和再生器壓力,防止事態(tài)進一步惡化。
隨后當(dāng)班班長立即抓起電話:“喂,化驗室嗎?緊急情況!請速派人到裂解裝置反應(yīng)器4層進行環(huán)境測爆!”
“喂,調(diào)度嗎?反應(yīng)器4層有泄漏點,請立即聯(lián)系檢修人員進行處理!”
焊花在高高的塔器上飛舞著,時間一分一秒地過去……
“險情終于被控制住了!”半小時后,當(dāng)看到檢修人員將開裂的部位一點一點地“縫補”密實起來后,李平和大家不禁歡欣起來,這才放心地離開了現(xiàn)場。
(安慶石化 陳莉)