中國石化新聞網(wǎng)訊(朱義梅)日前,西北油田分公司塔河采油一廠天然氣處理站針對影響生產(chǎn)的問題,開展技術(shù)攻關(guān),成功將30萬方裝置循環(huán)水舊表面蒸發(fā)器上層裸管更換為散熱翹片管束,從而有效地解決了夏季裝置運(yùn)行長期困擾他們的表面蒸發(fā)器換熱效率降低以及換熱負(fù)荷增加等難題,且循環(huán)水系統(tǒng)溫度下降了3-6度,日增液化氣約0.8噸,大大提升了裝置運(yùn)行效率。
30萬方裝置舊循環(huán)水表面蒸發(fā)器管束為裸管,夏季外界氣溫較高,該站為提高機(jī)組運(yùn)行實(shí)效,采取單獨(dú)運(yùn)行空冷器或水噴淋與新表面蒸發(fā)器串聯(lián)使用,在表面蒸發(fā)器水冷和空冷同時運(yùn)行時,有大的量噴淋水被吸向表面蒸發(fā)器風(fēng)機(jī),嚴(yán)重影響到電機(jī)的安全使用。
針對這一情況,該站認(rèn)真組織技術(shù)、維修人員多次現(xiàn)場查看,進(jìn)行技術(shù)分析,最終找出該現(xiàn)象出現(xiàn)的原因:由于裸管管束間隙大,且噴嘴噴水方向?yàn)槎嘟嵌冉M合噴淋,在空冷和水冷同時使用時,大量噴淋水通過上層管束間的間隙,會濺到風(fēng)機(jī)電機(jī)上,存在安全隱患。
找到問題的癥結(jié)后,該站組織力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),將30萬方裝置舊表面蒸發(fā)器上層裸管更換為散熱翅片管束,經(jīng)試用效果顯著,循環(huán)水系統(tǒng)溫度下降了3-6度,日可增加液化氣約0.8噸,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,為該站超額完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)提供有力保障。