中國石化新聞網訊(華文艷)滄州煉化在本年度大修改造中,新增應用的3#中壓鍋爐送風機變頻項目,近日初顯節能降耗喜人成效。
滄州煉化動力車間3#中壓鍋爐以生產供汽和平衡瓦斯為中心任務,因要圍繞生產調整鍋爐負荷,負荷變動范圍非常大,風量調節采用擋板調節,不僅節流損失大,而且運行噪音大,設備故障率較高。為了進一步降低鍋爐發汽電耗,實現鍋爐效能達標,在今年的大修改造過程中,車間配合樣板爐項目的開展,申請了送風機增上變頻項目。更換風機電機,電機電壓由6000伏降為380伏,并采用變頻操作模式控制,使擋板全開,利用變頻調節電機轉速來控制風量。這樣既可減少電耗,又可以降低運行噪音,同時也能減少了風機及電機的故障率。
改造后的3#中壓鍋爐送風機于今年10月14日一次試車成功并投入使用,節能效果立竿見影。經過專業維護人員與車間技術人員實際測算比較,在60噸/小時蒸發量的工況下運行,每小時節約電能約18千瓦時;在低負荷工況下運行節能效果更加明顯,在25噸/小時工況下運行每小時節電73.85千瓦時,在45噸/小時蒸發量的工況下運行,每小時節電量約為63千瓦時。按照2009年中壓爐累計發汽量200954噸測算,預計應用變頻后的送風機用電能耗每年可節約28萬千瓦時,其節能降耗效果非常可觀。