中國石化新聞網(wǎng)訊(王曉源 楊開書)10月份,洛陽石化氨精制裝置經(jīng)過改造成功投用,液氨產(chǎn)量由每天兩噸提高到每天10噸以上,增產(chǎn)的液氨和硫磺每年可多創(chuàng)效益1500萬元。一項生產(chǎn)上的小改造,帶來了不小的收益。
隨著大負荷生產(chǎn)和260萬噸/年柴油加氫裝置的開工,將增加約1000 Nm3/h酸性氣。保證裝置的安全運行和環(huán)保達標排放,對已滿負荷生產(chǎn)的硫磺回收裝置來說是嚴峻的挑戰(zhàn)。
為破解安全運行的難題,洛陽石化從實際出發(fā),深挖裝置潛能,在硫磺回收和污水汽提裝置之間進行優(yōu)化,提出了變“燒氨氣”為“產(chǎn)液氨”的增效新思路。他們組織技術人員對工藝流程、制約因素、改造措施、操作調(diào)整等方面進行了技術論證,提出了改造方案。10月初對氨精制裝置進行檢修,更換了制約氨精制冷凝效果的氨冷凝器,優(yōu)化了氨氣流程,并對職工進行了操作培訓。
開工后,經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)整和工藝參數(shù)優(yōu)化,逐步將過去作為酸性氣燃燒掉的氨氣全部生產(chǎn)為液氨,成功實現(xiàn)氨負荷轉(zhuǎn)移,同時滿足了260萬噸/年柴油加氫裝置開工后的酸性氣負荷要求。
氨精制裝置經(jīng)過改造投用后,增產(chǎn)的液氨每年多創(chuàng)效益500萬元,增產(chǎn)的硫磺每年可創(chuàng)效1000萬元,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。