吐哈油田由于鉆井成本居高不下,影響了勘探開發的步伐。為了降低鉆井投資,今年前7個月,吐哈工程技術研究院鉆井所在方案設計過程中,堅持“一塊一策、一井一策、一層一策”鉆井工藝方針,節約鉆井投資2900多萬元。
牛東火成巖油藏是產能接替的重要區域,也是鉆井集中的地區。在這一區域,鉆井所根據已完鉆井的地質信息,進行設計優化:二開直井油層套管尺寸由直徑177.8毫米縮小至直徑139.7毫米;三開無固相甲酸鹽鉆井液優化為可循環微泡沫鉆井液體系;優化水泥漿體系和封固段長,二開井封固段長減少250米左右,三開井封固段長減少200米左右。
魯克沁區塊也是今年鉆井較為集中的區域,對這一區塊稠油油藏的鉆井,鉆井所打破傳統,大膽進行工藝優化,將表層套管直徑由273毫米縮減為244.5毫米,將油層套管直徑由177.8毫米縮減為139.7毫米,這一舉措節約了大量套管。在魯克沁區塊的天然氣吞吐試驗井管串設計方面,鉆井所精打細算,通過水泥封固替代價格昂貴的氣密封套管,既保證了井筒密封性,又降低了鉆井成本。
巴喀區塊是今年天然氣開發的重點區塊,該區塊井深在3700米以上,地層復雜,完鉆的探井均為三層套管,鉆井成本很高。在這一區域,鉆井所結合鉆井實際,采取了分步優化、有序實施的優化策略:首先進行減少技術套管下深試驗,第一步試驗成功后,又進行了縮小技術套管尺寸的試驗;進一步優化,嘗試不下技術套管,探索表層套管下深。
在進行以上幾步優化的同時,鉆井所對固井水泥漿和鉆井液體系進行優化,使巴喀區塊在鉆井工程優化方面邁出了一大步。
對于老油田,吐哈工程技術研究院鉆井所根據區塊特點進行精細化設計,從完井管串、減少表層套管尺寸及下深、減少口袋等細微處入手進行優化設計,見到了很好效果。
通過貫徹“一塊一策、一井一策、一層一策”的精細化設計理念,上半年,鉆井所節約套管1212.81噸,節約水泥981.85噸,節約減輕劑79.06噸,減少巖屑量1124立方米,累計節約鉆井周期341天,節約鉆井投資約2930萬元。
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