江蘇恒盛化肥有限公司是蘇北最大的氮肥生產企業,現有尿素、甲醇生產能力分別為80萬噸/年和50萬噸/年。“現實很殘酷,誰能把產品成本降下來,誰就能獲得生存的機會。面對目前的不利局面,我們現在采取的對策就是努力降低生產費用,其中最重要的措施就是在原料煤上做文章。”該公司經營副總經理黃殿富告訴記者。
黃殿富介紹,近些天國內甲醇價格略有上漲,但對大部分企業來說,產品價格還是低于成本。而恒盛公司因為靠技術改造獲得了低成本優勢,目前就能夠實現每噸100元左右的盈利。
據了解,恒盛公司從去年以來累計投入技改資金2億多元,為降低甲醇及合成氨單位煤耗,提高煤炭轉化率實施了多項重點項目。其中包括原料煤篩分預處理,煤氣脫硫回收等挖潛項目,新增吹風氣回收鍋爐、“三廢”混燃爐等裝置,達到了立竿見影的效果。
據恒盛公司技術副總曹廣安介紹,為配合原料煤降耗工作,公司首先對造氣系統進行了技術改造。在工藝改進和設備選型上重點考慮了以下幾方面因素:一是造氣爐體高徑比與風機的風壓風量相匹配;二是爐壁通風量與爐內物料高度相匹配;三是爐壁與碎渣條之間的高度相匹配;四是蒸汽系統進汽口、進汽量定位相匹配。并根據公司使用塊煤等實際情況,選擇了爐徑2.8米的加壓錐形夾套。這些工藝優化和設備改進措施,不僅提高了造氣系統的發氣量,產生的高壓蒸汽大量減少,而且所產的蒸汽還可以直接供變換使用,相應熱損失大大減少。這為原料煤降耗和提高轉化率打下了堅實的基礎。
恒盛公司采購的是晉煤集團的優質原料煤,他們又進一步通過篩分預處理,把塊煤細分為3種顆粒度分級入爐,降耗效果特別明顯。“通過將塊煤分級,并相應改造造氣爐爐床,使二者匹配度提高,煤塊就能得到充分燃燒,造氣效果自然提高。”恒盛公司造氣車間副主任李曉雷說。
據李曉雷介紹,原先的入爐煤因塊狀大小不勻,加上又是同一規格的爐床,導致大塊煤燃燒不完全,造成爐渣含生炭多;塊狀不勻也使爐內阻力加大,容易產生誤操作。現在將3種不同規格的煤塊分別入爐,使每座造氣爐內的原料煤保證顆粒度均勻,燃燒更加完全,轉化效果也更理想。現在爐渣含炭量已由技改前的15%降至7.5%,全年節約原料煤近8850噸。
據了解,恒盛公司通過實施以降耗為目的的造氣系統綜合技術改造,目前甲醇原料煤單耗已由原先的1350千克下降至1200~1250千克,達到行業較好水平。低成本優勢增加了產品的競爭力,即使現在行情低迷,但公司的尿素、甲醇等產品仍能保持盈利。他們表示,未來還將進一步在降低煤耗、提高原料利用率方面下功夫,鞏固自己的優勢地位。