5月10日從山東濟(jì)鋼化工廠了解到,由該廠和清華大學(xué)聯(lián)合改造實(shí)施的負(fù)壓蒸氨新工藝實(shí)現(xiàn)突破,裝置已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行1個(gè)多月。與傳統(tǒng)的常壓蒸汽蒸氨工藝相比,新技術(shù)每年減少蒸汽用量數(shù)萬噸,顯著降低了蒸汽消耗,減少了污水處理費(fèi)用。中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)負(fù)壓蒸氨工藝是一項(xiàng)革命性的焦化剩余氨水蒸餾處理新技術(shù)。
蒸氨工藝是焦化、化肥等行業(yè)的常用技術(shù),通過蒸餾塔處理氨水,從塔頂?shù)玫桨保椎玫剿莻€(gè)高耗能過程。濟(jì)鋼化工廠與清華大學(xué)合作,采用專業(yè)軟件模擬優(yōu)化,進(jìn)行系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì),利用氨水自身余熱能,并獨(dú)創(chuàng)了氨水蒸餾模型與開發(fā)的專用設(shè)備。他們于4月份成功實(shí)現(xiàn)連續(xù)負(fù)壓調(diào)試,工藝運(yùn)行穩(wěn)定。截至目前,在保持產(chǎn)品質(zhì)量與常壓蒸氨相同的情況下,蒸餾溫度由105℃降至80℃;蒸氨塔塔頂壓力大幅降低;剩余氨水進(jìn)料溫度由原來的80℃左右降低到目前的65℃左右,節(jié)能效果顯著。
據(jù)濟(jì)鋼化工廠有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,負(fù)壓蒸氨新工藝廢水處理量為40~50噸/小時(shí),回收氨20噸左右/天,通過減壓蒸餾實(shí)現(xiàn)了低能耗、高效率、低成本的蒸氨生產(chǎn),運(yùn)行費(fèi)用也大為降低。同時(shí),負(fù)壓蒸氨還降低了設(shè)備材質(zhì)要求,減少了設(shè)備投資。