為儀化公司主體生產廠提供原料的PTA生產中心,1月份累計生產9.29萬噸PTA,超額完成計劃任務,綜合能耗同比下降7.84%,實現首月生產開門紅。
針對裝置運行中的薄弱環節以及2號裝置空壓機運行不穩定的情況,該中心認真組織技術人員進行攻關,深化了大機組特護、重點設備特檢工作,優化調整工藝參數,減少兩套PTA裝置壓濾機投用后產品粒徑、PT酸的差異。并優化兩套裝置富氧的運行方式,根據環境溫度及時調節循環水的溫度,優化運行空壓機,充分利用自產蒸汽和尾氣。對裝置耗電耗汽設備建立動態監控臺賬,降低裝置催化劑消耗,減輕設備管道腐蝕。持續改進母固回收系統操作水平,加強投用的檢查考核,降低裝置物耗。在全體干部職工的努力下,元月份中心兩套PTA裝置均超額完成了月生產計劃,并同比去年多生產5千多噸PTA,原輔物料消耗和能耗也均低于公司計劃指標。(記者俞春華 通訊員劉蓉)
又訊:儀化公司1月份共生產聚酯熔體125550噸,產品綜合優等品率達99.57%,同比提高0.72個百分點;多個差別化品種切片優等品率達100%;排廢同比減少達17%。
儀化聚酯產品實現首月生產開門紅,主要是聚酯生產中心精心組織生產,強化職工巡檢質量,把牢產品質量的過程控制關,使產品質量穩步提升,膜級切片產品作為用戶的首選品牌,市場占有率高位運行。
今年大年初一,切片崗位班長梁衛華上中班在例行巡檢時,對切粒機進行逐臺檢查,當走到十一單元切粒機附近時,發現震動篩聲音異常,他立即通知值班長,經檢查診斷確定是下軸承損壞。立即組織檢維修人員進行緊急搶修,在最短時間內恢復了正常生產。
中控職工丁寶林在進行在線巡檢時,發現液封罐液位異常下降,他立即通知現場職工檢查降液管。經現場職工檢查,確認降液管被堵塞。由于他的準確判斷,現場處置及時有效,避免了事故進一步擴大。副裝置長桑育軍說,如果當時再遲兩、三分鐘發現,就會引起切片粘度降等甚至排廢。