通訊員(陳莉)10月9日晚21日許,安慶石化煉油一部裂解裝置操作室內燈火明亮,剛剛接過晚班的裂解二班分穩(wěn)崗位主操李平,習慣性地調出DCS分餾穩(wěn)定系統畫面,逐一地對溫度、壓力、液面的趨勢圖進行著仔細查看。對生產狀況做到心知肚明,這是他每天上班必修的“第一堂安全課”。
正在翻看參數趨勢圖的李平,突然皺起了眉頭,他轉身便對與他比肩而坐的反應崗位主操方世武說道:“原料性質變重了。我們的分餾塔底液面和回煉油緩沖罐液面都在呈上升趨勢,而且上升的速度還比較快。現在蠟油補入分餾塔底的事故旁通閥還開了50%,你看,我們將事故旁通閥的開度慢慢關掉可不可以?”
原料性質變重,直接表現在分餾塔底液面和回煉油緩沖罐液面都呈上漲趨勢,這是不容置疑的表征現象。早已經過換崗學習的反應崗位主操方世武,對分餾系統的操作內心也是十分熟稔的。他知道,分餾塔底液面是反應油氣必經的“咽喉要道”,塔底液面過高就會漫到反應大油氣線,直接危及裝置的安全生產。
可是如果將蠟油補入分餾塔底的量關掉,分餾塔底的熱量就會增多,塔內氣相負荷增加,分餾塔壓力上升,直接造成反應壓力也上升,崗位人員必須要提高氣壓機轉速來平穩(wěn)反應壓力。現在裝置已經是滿負荷生產了,氣壓機的轉速每分鐘已高達6500轉,如果氣壓機的轉速再提高極易發(fā)生飛動,同樣對裝置的安全生產不利。
如何將分餾塔底的液面降下來,又要保證反應壓力平穩(wěn)呢?這一難題擺在了分穩(wěn)崗位和反應崗位人員的面前,他們立即對生產進行著共同的“會診”。
“目前柴油干點偏低,我們可以對油漿蒸汽發(fā)生器進行退熱,并降油漿循環(huán)上返塔量,將分餾塔的熱量進行上移,這樣可以多產柴油,減少分餾塔底的輕組分含量。”李平說著,立即大刀闊斧地對分餾塔的操作進行著優(yōu)化調整。
“原料性質變重,要阻止分餾塔底液面繼續(xù)上漲,蠟油補入分餾塔底的量肯定是要關掉的。現在氣壓機的轉速每分鐘是6500轉,我來提到6600轉,氣壓機的運行應該是沒有問題的。”方世武一邊肯定著李平的想法,一邊在DCS上調出氣壓機的畫面,將氣壓機的轉速提了起來。
“李平,你將蠟油補分餾塔底的量關慢一點,我去現場將氣壓機入口富氣反飛動副線關掉,這樣可以降低氣壓機入口壓力,反應壓力也就降下來了。”已經帶好安全帽的反應崗位人員汪江寧對分穩(wěn)崗位主操李平說道。
“我和汪江寧一塊去現場。”這時候,分穩(wěn)崗位人員蘇朝暉也一馬當先地搶著說道。“我去將分餾塔頂前冷器的循環(huán)水開一點,將前冷器的溫度降點下來,這樣氣相組分冷凝多一點,反應壓力也會降下來的。”說著,蘇朝暉便和汪江寧一起消失在了濃濃的夜色里。
很快大家便發(fā)現,分餾塔底的液面由67%下降到63%,回煉油緩沖罐的液面持平在69%,而反應壓力也穩(wěn)穩(wěn)當當地保持在0.091兆帕,大家的臉上這才露出了寬慰的笑容。