記者8月8日從吉林石化化肥廠了解到,該廠30萬噸合成氨裝置今年1~7月交出了令人滿意的成績單:產(chǎn)量同比增加3855噸,耗渣油同比降低3千克/噸、綜合能耗同比降低43千克(標油)/噸,創(chuàng)造了3項經(jīng)濟指標歷史最好水平,并書寫了連續(xù)穩(wěn)定運行310天的同行業(yè)新紀錄。
據(jù)該裝置負責(zé)人介紹,30萬噸合成氨是吉林石化傳統(tǒng)的無機化工裝置。隨著技術(shù)的不斷進步,工廠通過采取改變工藝路線、調(diào)整下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等轉(zhuǎn)型措施,提升了以此為龍頭的合成氣工藝路線核心競爭力。
最早的合成氨裝置建設(shè)于國家“一五”期間,走的是煤化工路線,與之配套的產(chǎn)品是尿素。隨著技術(shù)不斷進步,尤其在21世紀初,這種工藝能耗高、成本高等弊端嚴重制約企業(yè)發(fā)展,生產(chǎn)處于極度虧損狀態(tài)。
此后,吉林石化對合成氨裝置持續(xù)進行了改進,破解生產(chǎn)瓶頸,實現(xiàn)了該裝置國外先進工藝的本土化。重點解決了2600單元分子篩出口氫氣露點高等各類問題43項。成功攻克700機組表冷器真空度高等制約裝置長周期平穩(wěn)運行瓶頸問題,改進抽負器實現(xiàn)表冷器真空度由40KPa降至25KPa。裝置生產(chǎn)波動呈逐年下降趨勢,裝置運行呈現(xiàn)出長周期、高效益、低成本的好局面,僅今年5月份就實現(xiàn)節(jié)水69890噸,節(jié)能3652噸標煤。
該裝置負責(zé)人表示,目前正在謀劃更經(jīng)濟、更合理的油改氣工藝路線,進一步提高裝置競爭力,為吉林石化合成樹脂、丙烯腈等合成氣工藝提供更加低廉、優(yōu)質(zhì)的原料。
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