不容樂(lè)觀,特別是華東、華北、南方等地區(qū)電力供需缺口較大。
地處華東的江蘇今夏用電形勢(shì)嚴(yán)峻。江蘇省電力公司總經(jīng)理馮軍表示,今年夏天將是該省有史以來(lái)電力缺口最大的一年,預(yù)計(jì)在1100萬(wàn)千瓦以上,缺口近16%,約占全國(guó)用電缺口3000萬(wàn)千瓦的三分之一。江蘇省電力公司上月已經(jīng)開(kāi)始與部分工業(yè)企業(yè)進(jìn)行座談,商討限電保供的問(wèn)題。
江蘇是化工大省,石化產(chǎn)值占全部工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)13%以上。雖然目前省內(nèi)石化企業(yè)生產(chǎn)還基本正常,但根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),一旦采取限電措施,石化企業(yè)首當(dāng)其沖。那么,是在抱怨聲中坐等損失,還是積極尋求對(duì)策破解難題呢?記者對(duì)省內(nèi)多家化企進(jìn)行了采訪。
江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司是從事氯堿、農(nóng)藥生產(chǎn)的上市公司。該公司的年產(chǎn)16萬(wàn)噸離子膜燒堿既是本公司重要的中間體,也是南通經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)包括跨國(guó)公司在內(nèi)的多家化工企業(yè)的基礎(chǔ)原料,處于產(chǎn)業(yè)鏈源頭。如果限電,將對(duì)該公司及開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)眾多企業(yè)產(chǎn)生巨大影響。“我們已經(jīng)對(duì)公司另一臺(tái)備用15兆瓦發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了維護(hù),使之處于待機(jī)狀態(tài),一旦出現(xiàn)限電情況,立即投入運(yùn)行。”江山股份公司生產(chǎn)部經(jīng)理劉衛(wèi)東告訴記者。
據(jù)劉衛(wèi)東介紹,該公司現(xiàn)月度用電量約4600萬(wàn)千瓦時(shí),其中4000萬(wàn)千瓦時(shí)由外部電網(wǎng)供應(yīng),現(xiàn)役15兆瓦機(jī)組則提供剩余600萬(wàn)千瓦時(shí)電量。劉衛(wèi)東表示,供電形勢(shì)趨緊時(shí),公司將及時(shí)增開(kāi)備用機(jī)組,補(bǔ)充一部分電力,將騰出來(lái)的電力指標(biāo)交給電網(wǎng)統(tǒng)配,以緩解社會(huì)用電壓力。
據(jù)了解,江蘇往年執(zhí)行盛夏限電措施時(shí)會(huì)綜合考慮,對(duì)一些龍頭企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)盡量給予照顧。但這些企業(yè)并沒(méi)有因此高枕無(wú)憂,而是朝最好處爭(zhēng)取,最壞處打算。
江蘇梅蘭化工集團(tuán)公司是蘇中地區(qū)骨干化工企業(yè),除有年30萬(wàn)噸燒堿產(chǎn)能外,還重點(diǎn)生產(chǎn)氯氣、甲烷氯化物、制冷劑、氟樹(shù)脂等產(chǎn)品。較大的燒堿產(chǎn)能使該公司成為耗能大戶,按1噸離子膜燒堿耗電2250千瓦時(shí)計(jì),僅此一項(xiàng)全月耗電要超過(guò)5600萬(wàn)千瓦時(shí)。
“梅蘭集團(tuán)的年用電總量為10億千瓦時(shí),約占泰州市工業(yè)用電的五分之一,其中外購(gòu)7.5億千瓦時(shí),其余部分由自備電廠供應(yīng)。對(duì)于我們這種用電大戶,市里每年還是盡量保證供電的。但是,我們也要有所準(zhǔn)備。”梅蘭集團(tuán)辦公室秘書(shū)周玉升表示,如果宏觀用電形勢(shì)需要對(duì)梅蘭有所約束,公司將靈活安排產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,并對(duì)生產(chǎn)實(shí)行峰谷期調(diào)整,電網(wǎng)用電高峰時(shí)適度降低裝置負(fù)荷,電網(wǎng)用電低谷時(shí)再加大負(fù)荷生產(chǎn)。
具有年80萬(wàn)噸尿素生產(chǎn)能力的蘇北最大的氮肥企業(yè)江蘇晉煤恒盛化工有限公司,搶在“電荒”尚未嚴(yán)重時(shí)開(kāi)足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn),適度加大庫(kù)存量。公司副總經(jīng)理黃殿富對(duì)記者說(shuō):“雖是用肥淡季,但公司一點(diǎn)都沒(méi)有減產(chǎn),每天產(chǎn)量仍然高達(dá)2600多噸。這樣做的目的就是預(yù)防馬上可能發(fā)生的突然限電給生產(chǎn)帶來(lái)的影響,保證任何情況下貨源都穩(wěn)定。”
江蘇蘇化集團(tuán)有限公司辦公室主任席似侃則表示,長(zhǎng)期來(lái)看,應(yīng)對(duì)“電荒”最有效的途徑就是加大技改力度,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使其朝著高效、低能耗、低污染方向轉(zhuǎn)變。他們通過(guò)技改進(jìn)一步制取含量為32%的成品堿,節(jié)約了從10%淡堿液蒸發(fā)到30%商品堿所耗的電量,大幅降低噸堿能耗。該公司通過(guò)對(duì)液氯生產(chǎn)螺桿機(jī)技術(shù)改造,每年可節(jié)約用電220萬(wàn)千瓦時(shí);通過(guò)利用年產(chǎn)40萬(wàn)噸硫黃制酸項(xiàng)目余熱發(fā)電,裝機(jī)容量為12兆瓦的機(jī)組發(fā)電量占公司用電量的18%。
在采訪中記者看到,不論是增加發(fā)電機(jī)組、調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃還是技改降耗,都讓企業(yè)掌握了主動(dòng)權(quán),以更積極的姿態(tài)應(yīng)對(duì)提前到來(lái)的“電荒”。