2005年,武漢石化焦化裝置產(chǎn)量首次突破百萬噸,提前一個月完成全年生產(chǎn)任務(wù)。共生產(chǎn)焦炭105萬噸,與2004年同期相比產(chǎn)量增長17%。
焦化裝置是武漢石化的瓶頸難題。由于去年下半年大量加工重質(zhì)原油,使渣油量上升,處理量跟不上,影響了裝置間一、二次加工能力的平衡。為解決安全生產(chǎn)與滿負(fù)荷的矛盾,該廠抽調(diào)技術(shù)能手對焦化裝置進(jìn)行“長周期運(yùn)行攻關(guān)”,將關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)特護(hù),提出“高反應(yīng)速度、高維修水平、高恢復(fù)運(yùn)行狀態(tài),低維修成本”的“三高一低”目標(biāo)。建立了“機(jī)械、電器、儀表、管理、操作”五位一體化的管理模式,對裝置設(shè)備實(shí)行嚴(yán)密監(jiān)控,保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行。
為提高焦化處理量,裝置操作人員加強(qiáng)24小時巡檢,對產(chǎn)量質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。車間技術(shù)人員通過壓縮切焦時間,延長生焦過程,解決了裝置超負(fù)荷運(yùn)行的難題。
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