3月29日,記者前往華北二連油田額仁淖爾作業區采訪,來到淖—220撈油井現場時,看到一名撈油工正將一個改良后的化學藥劑桶埋入地下,并包住井口,防止噴出的原油四濺。據員工介紹,淖爾作業區有48口撈油井,所有井都安裝了這種原油回收裝置,每年可節約井場治理費10多萬元。
撈油結束后,員工用飯盆將原油舀出,重新倒入井內。員工告訴記者,我們這是在淘“寶”,石油是我們的命根子,不能浪費一點一滴。據統計,一個飯盆一年能回收40噸原油。
污油回收裝置是“華北油田·榜樣”肖占華發明的。提起這事,他感慨地說:“為了創建環境友好型企業,2007年作業區對所有撈油井場進行治理,花了10多萬元,幾個人沒日沒夜干了3個多月,可治理一次又維持不了多長時間。”
經過細心觀察和琢磨,肖占華在廢料堆中發現“天機”:將廢棄的塑料加藥桶兩頭一切,就成了一個落地油回收裝置。該裝置應用后,既防止了原油外流,保護了草原環境,又可對污油進行有效回收,可謂一舉多得。
“長壽井”的妙訣
采油一廠任北采油作業區任3采油站所管理的斜15井是一口“長壽井”。這口井1994年2月投產后一直平穩生產,沒有實施過一次檢泵作業,實現連續生產近16年,累計生產原油3.2萬噸。可“長壽井”為何“長壽”?
預防措施得當,確保健康運行。當班員工堅持每天認真測量電流,根據電流繪制曲線變化圖,摸索熱洗加藥規律,及時準確進行加藥化防,以保持井下不結蠟。
加大管理力度,及時解決問題。采用在井口安裝旋轉器、井下安裝扶正器等先進技術工藝,避免油井因偏磨而造成的抽油桿斷脫和油管漏失。在此基礎上,嚴格按照保修時間和“十字作業法”進行維修保養,及時把生產問題和機械故障消滅在萌芽狀態。2008年3月,當班員工發現斜15井產液量下降,立即向作業區地質工程隊反映,經過測試功圖診斷,發現井下閥因泥沙影響而漏失。地質工程隊立即組織碰泵,使該井很快恢復正常生產。
合理調整指標,延長生產壽命。針對斜15井不同時期生產情況,合理調整其工作制度。2009年10月,將抽油機沖次由原來的4.2米4.5次調整為4.2米4次,在一定程度上減小了油井載荷,對延長油井的檢泵周期起到積極作用。
機泵“保健醫”
2009年10月9日下午4時,班車快到了,采油五廠深州作業區深一聯合站外輸主管鄭義國習慣性地走進泵房,開始下班前最后一次巡檢。
細心的他發現荊二聯來油流量計進出口壓差由正常時的1兆帕增至1.1兆帕,流量也比正常時小。根據經驗判斷可能是過濾缸堵塞造成的,他便轉身跑向工具房。
一名員工大聲喊著:“小鄭,班車馬上就來了,我們倒備用流量計,明天來了再說吧。”鄭義國好像沒聽見,徑直跑進泵房,動作嫻熟地作清理過濾缸前的準備。此時,又有人催他趕快收拾工具下班,他卻說:“讓班車走吧。我必須把它清完,哪臺設備也不能帶病運轉……”
鄭義國2002年從華北石油技校畢業,現在已成為獨當一面的生產骨干。他在工作中精心呵護每臺設備,定期給設備“全身體檢”,還總結出不讓設備帶病工作、不讓故障設備過夜、不讓設備超保的“三不讓”工作法。整天與設備打交道時間長了,鄭義國有了新想法:自己動手制作濾網,為廢舊的過濾器“換新衣”,一年節約成本8000余元;看到室外壓力表和放空閥因天氣寒冷結凍、壓力讀取不準,為壓力表蓋起“越冬房”、穿上“保暖衣”,用心當著設備“保健醫”。
小工具解決大問題
油管清洗是油管檢修的重要環節。清洗工作做不好,后面的檢測、修復流水作業就無從下手。而控制油管清洗角度和流量的槍頭噴嘴是由金剛石制成的,直徑只有1.2毫米。這么小的東西放到噴嘴座上無法判斷孔徑方向,成功裝配一組往往需要十幾次甚至幾十次反復操作。怎樣才能加快速度,提高質量呢?
采油五廠油管檢修站清洗車間的孫貴斌時時處處留意、琢磨解決辦法。在一次吊裝油管時,吊繩的毛刺扎破手套刺痛了他,也激發了他的靈感:用鋼絲制成針形穿入噴嘴嵌入膠座內不就可以保證噴射角度嗎?經過反復打磨、加工,他終于研制出一套快速、準確安裝槍頭噴嘴的“專業工具”。員工使用他的“專業工具”后均能一次裝配成功,提高了工作效率。
清洗油管用的槍頭噴嘴套是廠家委托特制的,數量少,價格不菲,而且不能保證隨時供給。檢修站干部員工從自動筆更換筆芯中得到啟示,想到既有硬度又有韌勁兒、內外徑適宜的筆芯“外套”替代特制的噴嘴套,試驗取得成功,解決了配件斷供問題。
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