安慶石化環保裝置氨精制的安全穩定運行,直接關系著安慶市的安全環保工作。自該裝置2007年6月份開工以來,煉油二部積極打好預防針,強管理、抓生產,保質量,裝置一直保持平穩生產、數百噸產品液氨成功銷售,創造出了良好的環保和經濟效益。
——“兩案”齊備,全員動手為確保裝置安穩運行,煉油二部提前做好預案:如關鍵設備氨壓機無法正常運行,則對廢氨進行試燒,并制訂出污水、氨精制裝置的長周期運行方案,確保廢氨不放火炬、最大可能保護環境。同時,結合“百日安全無事故”競賽、以多產液氨為目標的小指標勞動競賽,也在裝置火熱展開。一線職工全體總動員,認真執行方案、做好預案措施,使裝置全力以赴制氨、有效緩解了安慶石氣氨出路問題。
——設備工藝,“雙劍合璧”開工以來,操作技術人員堅持下現場、堅持發現問題及時解決,特別強化了液氨泵的維護、檢維修工作。對裝置的心臟設備氨壓機,技術人員依據設備特點、對其定期清洗,并將清洗頻次由原來的20~30天一次提高到15天一次。“現在的我們可省心多了。故障率大大降低。”管理技術人員們很高興。的確,這一“常規”清洗動作,為氨精制的平穩運行成功掃除了“攔路虎”。
為了保護氨精制的循環泵,操作崗位上力主環保“清潔”,定期對精制塔底的硫胺結晶物進行排放,每月的7號和20號,就是定點定時排放日。“現如今,這設備就是‘上帝’,得時時注意它們的感受。”
——聯手齊抓,步步到位 氨精制的平穩生產,始終牽動著各層人員的心。管理人員常常下現場了解情況,裝置書記每天至少下裝置兩次;技術人員隨叫隨到,隨時解決問題。班組操作人員,操作、巡檢一個都不敢馬虎,做到及時發現問題、及時處理問題——今年1月4日18:00,液氨正在裝車,氨水冷卻器E108入口管線突然發生大量氨水泄漏,直接威脅著裝卸工的生命安全和裝置安全;當班班長立即用新鮮水稀釋泄漏點,使液氨裝車順利結束、成功避免了一起污染事故的發生。(凌鵬)